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工業(yè)期刊投稿降低抽油機井躺井率措施探討

所屬欄目:工業(yè)設計論文 發(fā)布日期:2014-06-05 09:04 熱度:

  抽油機井躺井率是衡量油田開發(fā)水平的一項重要指標。孤島采油廠近幾年躺井率在4.5%以上,隨著進入特高含水開發(fā)階段,抽油機井躺井率有進一步上升的趨勢,影響了油田的開發(fā)效果。

  摘要:本文分析了地層因素的變化對躺井的影響;從原油物性和和井筒因素方面,分析了稠油、腐蝕、泵的因素、偏磨等對躺井的影響。從防腐防偏磨一體化治理、優(yōu)化設計、優(yōu)化防砂等方面,推進精細化管理,在降低抽油機井躺井率實踐方面取得了較好的效果。

  關(guān)鍵詞:工業(yè)期刊投稿,抽油機井,躺井率,措施探討

  0引言

  為了達到挖潛增效、高效開發(fā)的目標,從油藏、工藝、管理多角度對引起躺井的原因進行分析,通過攻關(guān)技術(shù)攻關(guān),有效降低了抽油機井躺井率,達到了減少多輪次井,降低躺井率,降本增效的目標。

  1抽油機井躺井原因分析

  1.1油藏因素

  (1)地層能量變化引起不供液導致的躺井對于注水開發(fā)單元,地層欠注量逐年增加,地層能量逐年下降,動液面隨之下降,導致油井供液不足關(guān)井。2012年統(tǒng)計的躺井中,因不供液造成的躺井有145口,其中42口井是因為地層能量下降造成的躺井。

  (2)地層出砂引起的躺井孤島油田油井出砂嚴重,每年防砂工作量均在400口以上。2011年防砂482井次,其中常規(guī)井230井次,熱采252井次。因出砂造成砂卡泵躺井86口,因出砂造成地層堵塞59口,因出砂堵塞防砂管45口(表1)。

  1.2原油物性因素造成抽油機井躺井

  原油物性因素導致躺井的主要原因為油稠、結(jié)蠟而造成泵和管柱的堵塞、抽油桿斷、光桿下不去、光桿斷等,這類原因占造成抽油機井躺井數(shù)量增加。

  1.3偏磨引起的桿管失效

  腐蝕、偏磨井主要集中在孤一油藏經(jīng)營管理區(qū)404站。近幾年,隨著開發(fā)程度的增加,該站腐蝕偏磨共存井逐年增加,目前已經(jīng)達到15口。

  1.4泵的因素

  這幾年泵的因素造成的躺井抽油泵造成的躺井數(shù)持續(xù)增加,是導致躺井的主要原因。其中,柱塞上壓冒斷脫、固定閥漏失、泵筒腐蝕柱塞磨損是主要原因,也是下步降低抽油機井躺井率的重要措施實施方向(表2)。

  1.5生產(chǎn)參數(shù)不合理

  生產(chǎn)參數(shù)不合理造成的躺在油井生產(chǎn)過程中,必須保證其在合理的生產(chǎn)參數(shù)下運行。如果生產(chǎn)參數(shù)不合理,要及時優(yōu)化桿級組合、更換老化桿柱、調(diào)整泵的工作參數(shù)、優(yōu)化管柱組合,確保合理泵,減少因生產(chǎn)參數(shù)不合理造成的躺井率上升。

  2降低躺井率措施

  2.1推進精細管理

  優(yōu)化舉升配套。減少舉升系統(tǒng)造成的躺井在優(yōu)化設計工作中,以開發(fā)單元為對象,以提高單元效率為目標,按噸液耗電量進行目標分解,建立單元系統(tǒng)效率優(yōu)化體系,把油井宏觀控制分析、優(yōu)化設計技術(shù)相結(jié)合,通過油井宏觀生產(chǎn)狀態(tài)評價,有方向、有目標地對單井進行問題診斷與分析,鞏固提高改進措施、固化管理制度流程,結(jié)合油井參數(shù)優(yōu)化設計進一步制定整改措施。

  2.2防腐防偏磨長效治理技術(shù)

  對腐蝕偏磨特別嚴重的井實施了內(nèi)襯管+抽油桿減磨接箍或內(nèi)襯管+連續(xù)桿防偏磨工藝,對腐蝕嚴重的進行了緩蝕劑評價篩選,加藥劑量評定,實施了套管加藥或泵下加固體緩蝕劑防腐工藝,并進行了現(xiàn)場腐蝕速率動態(tài)監(jiān)測,全部采用防腐耐磨抽油泵,使防腐蝕與防偏磨有機結(jié)合起來。通過兩年的防腐防偏磨長效一體化治理技術(shù)的應用,實施后生產(chǎn)周期延長明顯,有效地降低了躺井率。

  2.3優(yōu)化防砂工藝

  在防砂技術(shù)改進方面,改變了常規(guī)防砂理念,推廣適度防砂和控水防砂技術(shù)。2012年實施控水防砂一體化工藝11口,實施后,初期含水下降5.5%,日油增加2.39t;實施防排沉一體化6口,與上周期相比,平均單井動液面上升179m,平均單井日增液12.9m3,增加l9.2%,平均防砂有效期已經(jīng)延長125d。

  2.4對抽油泵的改進

  針對高含水、高腐蝕、出砂、出聚造成的泵漏失、斷脫問題,2012年對抽油泵進行了第3次改進,主要是增加了游動閥罩的厚度,縮短了游動閥的起跳行程,把錨定改為點焊。對12臺改進泵進行了跟蹤。實施后,從泵效變化規(guī)律看,有明顯改善效果,泵高效期得到了延長。改進泵實施后,躺井總數(shù)中泵的因素同期相比有明顯減少。

  3降低抽油井躺井率的方法探討

  3.1提高抽油泵適應性

  降低抽油泵造成的躺井建議下步首先對泵的結(jié)構(gòu)進行改進。改進方法,將游動閥下移,由閉式罩改成開式罩,開式罩上部接出液口,并和抽油桿連接,避免閥球?qū)?nèi)壁的創(chuàng)擊,為了減少改進后出砂對泵的影響,采用軟密封皮碗起刮砂作用。

  3.2建立預警機制

  通過對造成躺井的因素進行系統(tǒng)分析,利用載荷控制圖、作業(yè)質(zhì)量監(jiān)控圖、工況圖、泵效變化曲線作為躺井預警的管理措施,以躺井管理標準化、扶井操作程序化為工作方法,形成“三圖一線一化”技術(shù),把該技術(shù)作為躺井預警技術(shù)。

  3.3改進特殊井管理

  針對易出砂稠油油藏,出砂、結(jié)蠟、結(jié)垢、腐蝕的井較多的特點,以及抽油機井、螺桿泵井、電泵、噴射泵、自噴等井,給油井的管理帶來一定的難度。要建立對應的出砂井、稠油井的管理、光桿緩下井、邊水活躍油井、間歇出油井、螺桿泵井、噴射泵井、墾西斷塊、腐蝕偏磨、結(jié)蠟及結(jié)垢單元、新開井等特殊井管理辦法,切實降低躺井率。

  4結(jié)束語

  2012年,通過實施參數(shù)優(yōu)化設計、防腐防偏磨長效治理技術(shù)、推廣適度防砂和控水防砂技術(shù)、改進抽油泵等措施,孤一油藏經(jīng)營管理區(qū)404站抽油機井躺井率下降了0.5%,全年減少躺井數(shù)12井次,節(jié)約作業(yè)成本65萬元,達到了提高抽油井管理水平、節(jié)能降耗的目的。

  參考文獻

  [1]邢潔精細化管理控制躺井率《中國石油和化工標準與質(zhì)量》2012年04期

文章標題:工業(yè)期刊投稿降低抽油機井躺井率措施探討

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