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論文發表代理投稿范文造粒反應器處理高硬度水試驗研究

所屬欄目:化工論文 發布日期:2015-08-10 15:02 熱度:

   水的總硬度指水中鈣、鎂離子的總濃度,其中包括碳酸鹽硬度和非碳酸鹽硬度(即加熱后不能沉淀下來的那部分鈣、鎂離子,又稱永久硬度)。在很多情況下,需要降低水的硬度然后加以利用。那么應該如何去降低呢?本文是一篇論文發表代理投稿的論文范文,主要論述了造粒反應器處理高硬度水試驗研究。

  摘要:為降低水的硬度,以一定粒徑的細砂為填料,構建新型造粒反應器軟化高硬度水。反應器在中溫(20 ℃)條件下運行,通過改變pH值、填料粒徑、水力條件、反應時間檢測填料中碳酸鈣的含量,考察反應器性能。試驗結果表明,控制原水的pH值大于12、砂石填料粒徑為0.2~0.5 mm、原水進水流量為10~35 mL/s,反應器的運行效果達到最佳。隨著反應器運行時間的延長,細砂填料表面附著的碳酸鈣晶體逐漸增多,運行15 d左右填料表面所附著的碳酸鈣晶體達到飽和,將沉下的填料取出,更換成新的填料。反應器對原水硬度的去除率為58%~67%,出水水質良好。

  關鍵詞:造粒反應器,硬度,砂石填料,吸附

  Abstract:To reduce the hardness in the water, the newstyle granulation reactor with gravel packing is utilized. The reactor operates at 20°C. During the experiment, the content of absorbed calcium carbonate crystal in the gravel packing is measured by changing pH value, the diameter of the gravel packing, hydraulic condition and reacting time to investigate the performance of the reactor. Experimental result demonstrates that when the pH value is over 12, the diameter of the gravel packing was 0.2~0.5 mm; the feed water flow of raw water was 10~35 mL/s; the reactor has the optimal treatment efficiency. With the progress of the granulation reactor,it is found that the calcium carbonate crystal absorbed in the surface of the gravel padding gradually accumulates. When the reactor operates for about 15 days, the content of absorbed calcium carbonate crystal reaches saturated state, and the old packing could be replaced with new one. The reactor removed 58%~67% of the hardness in raw water.and the water quality of the effluent is good.

  Key words:granulation reactor; hardness; gravel packing; absorption

  硬度作為一項重要的水質指標在飲用水中受到廣泛關注。《生活飲用水衛生標準》(GB 5749―2006)規定,總硬度(以CaCO3計)限值為450 mg/L。一般來說鈣離子和鎂離子是產生硬度的主要原因[1]。依據水中鈣、鎂離子的濃度,BekriAbbes等[2]將水分為軟水、輕度硬水、中度硬水和硬水,對應的鈣離子質量濃度分別為0~17、17 ~60、60~120、120~180 mg/L。中國黃河流域[3]、遼河流域[4]等水體硬度偏高。針對高硬度水的處理,已提出了很多有效的軟化方法,包括沉淀軟化法[57]、吸附與離子交換法[811]、混凝/混凝強化除硬度技術[1215]、膜除硬度技術[16],但高效、低成本的除硬技術仍是飲用水處理研究的熱點。筆者依據反應器水動力學,結合填料與水體化學反應動力學原理,研發針對高硬度水處理的造粒反應器,研究造粒反應器對高硬度水的處理效能,闡述其去除原理,以期為高硬度水處理提供科學依據。

  1試驗裝置和方法

  1.1試驗水質

  試驗原水取長江水南京段,原水中投加無水氯化鈣和碳酸氫鈉配制,配置后部分水質指標詳見表1。

  1.2試驗裝置

  試驗所采用的試驗裝置如圖1所示。試驗裝置主要由反應器、計量泵、原水箱、藥劑配水箱等組成。反應器為高1 m、內徑5 cm的有機玻璃圓柱筒,反應器下部分別有一個進水口、一個進藥口和一個填料更換口,上部有一個出水口,反應期內裝有15 cm高的細砂填料。

  試驗原水和藥劑分別通過計量泵注入造粒反應器底部,在反應器內混合,調節進水流量以控制反應器內一定的流速,從反應器上部出水。細砂填料在水流的沖擊下形成流化床狀態。隨著反應器的運行,填料表面不斷吸附反應中形成的碳酸鈣,填料的重量逐漸增加,流化床狀態的平衡被打破,砂石填料漸漸沉在反應器底部,此時,砂石填料失效,將失效的填料取出,替換成新填料,以保證反應器高效運行。

  用pH計測定原水的pH值;用減量法測定砂石填料對碳酸鈣晶體的吸附量;用掃描電鏡測定砂石填料的表觀形態,并用X射線能譜分析得出表面元素的含量。

  2結果與討論

  2.1pH值對碳酸鈣顆粒形成的影響

  混合液中能夠生成碳酸鈣沉淀取決于CO2-3離子的多少,當混合液中存在足夠多的CO2-3時,原水中的鈣離子與之反應可以生成碳酸鈣沉淀。而水中碳酸體系可以用以下的反應和平衡常數來表示。根據K1及K2的值,就可以制作以pH為主要變量的H2CO3 - HCO-3-CO2-3體系形態分布圖,如圖2所示。   由圖2可知,溶液中各種碳酸化合物占總濃度的百分率隨pH值的改變而變化。當pH<5時,溶液中碳酸化合物主要以CO2的形態存在;當510時,HCO-3迅速減少;當pH>12時,水中幾乎只存在CO2-3一種形態的離子。因此,在試驗中,需要控制pH>12,此時混合液中的碳酸化合物主要以CO2-3的形態存在,原水中的Ca2+與CO2-3反應生成CaCO3沉淀。

  以NaOH作為軟化藥劑,通過控制NaOH溶液的濃度來調節混合液的pH值。同時,取粒徑為0.2~0.5 mm的砂石填料,控制一定的進水流量,使反應器運行15 d,記錄填料中碳酸鈣的含量,得到如圖3所示的關系曲線。

  由圖3可以看出,在其他條件一定時,當混合液的pH值大于12,填料中碳酸鈣的含量達到最高值,這與此前的理論推測相一致。因此,在試驗中,通過投加NaOH溶液,控制反應器中混合液的pH值大于12,形成大量碳酸鈣沉淀,沉淀附著于砂石填料上,從而原水中的鈣離子得以去除,以達到降低原水硬度的目的。

  2.2砂石填料粒徑的選擇

  砂石填料的粒徑對碳酸鈣的結晶效果有著顯著影響。砂石的粒徑越小,則填料的比表面積越大,碳酸鈣晶體與砂石表面的接觸面積越大,軟化反應速率更快。但如果砂石的粒徑過小,砂粒會在反應器的運行過程中隨水流流出反應器,使得反應器對原水的軟化效果不佳。取不同粒徑的砂石填料進行試驗,控制一定的進水流量使填料處于流化床狀態,反應器連續運行15 d,分別測定砂石填料中碳酸鈣的含量,碳酸鈣含量砂石粒徑曲線圖見圖4。

  由圖4可以看出,當進水流量和反應器運行時間一定時,砂石粒徑為0.2~0.5 mm時,碳酸鈣沉淀在填料上的附著量較多,可以達到去除水中更多硬度的目的。因此,試驗中確定砂石填料的粒徑為0.2~05 mm。

  2.3水力條件的構建

  造粒反應器和過濾池的反沖水力特性是相同的,水流從反應器的底部進入,自下向上流動,由于受到水流沖擊,砂石填料層發生膨脹并處于流化床狀態。參考濾池反沖洗過程的水力特征以確定反應器的水力條件。濾池反沖洗過程中水頭損失的經驗計算式為

  為砂石填料膨脹前的孔隙率;L為填料層膨脹前的高度,m。

  試驗中砂石填料粒徑為0.2~0.5 mm,砂石密度為2 650 kg/m3,控制流化床的膨脹率為200%,可以得到砂石填料膨脹前的孔隙率P=042,膨脹砂層的孔隙率Pe=0.715。當d1=0.2 mm時,最小流化速度V1=0.004 812 m/s;當d2=0.5 mm時,最大流化速度V2=0.019 m/s。

  試驗采用的反應器為圓柱體,底面直徑為5 cm,計算得到反應器的理論進水流量Q=9.45~37.31 mL/s。所以,依據理論取本反應器的原水進水流量為10~35 mL/s,使得砂石填料層處于流化床狀態。

  2.4反應時間對填料性質的影響

  圖5為造粒反應器運行不同天數時砂石填料樣本的掃描電鏡圖。由圖可以看出,隨著反應器運行時間的增長,砂石填料表面附著的碳酸鈣晶體越來越多,吸附的碳酸鈣晶體逐漸覆蓋砂石原來的表面,并且附著的晶體層上還可以繼續吸附新的碳酸鈣晶體。

  分別取反應器運行0、3、6、9、12、15、18、21、24、27 d并干燥的砂石填料樣本,用減量法測定各砂樣中碳酸鈣的含量,測得各個砂樣中碳酸鈣的含量分別為:0%、4%、12%、18%、21%、25%、28%、31%、34%、37%。圖6為反應器運行不同天數時砂石填料中CaCO3 含量和時間的關系曲線,從圖6可以看出隨著反應器運行時間的增長,砂石填料中碳酸鈣的含量逐漸增多。

  分別取反應器運行0、3、15、27 d并干燥的砂石填料樣本,進行能譜分析實驗,得到砂樣表面各元素的含量。圖7為砂樣表面各元素的含量和反應時間的關系曲線。從圖7可以看出,原始砂石填料表面成分主要是Si、O、Sr等3種元素,分析可得砂石表面

  的主要成分為二氧化硅和微量元素。隨著反應器運行時間的增長,砂石填料表面逐漸出現Ca、C兩種元素,Ca、C在砂石填料表面的含量呈上升趨勢,在運行時間達到15 d左右,Ca、C的含量基本趨于穩定,此時,將沉于反應器底部的填料取出,更換成新的填料,以保持反應器的除硬效能。

  2.5反應器的運行效果

  通過對反應器各種性質的研究,確定了當混合液pH值大于12、砂石填料粒徑為0.2~0.5 mm,原水進水流量為10~35 mL/s時,填料表面所附著的碳酸鈣晶體的量最多,即對原水中硬度的去除率最高。此時,測定出水水質,反應器出水水質指標見表2。

  對比表2與表1,由于所投加的藥劑是pH值大于12的堿液,所以反應器的出水pH值較高;由于碳酸鈣的過飽和度較大,故碳酸鈣會自發成核,使溶液中出現許多不能附著于砂石填料的碳酸鈣晶體,這些晶體隨著水流流出反應器,造成出水濁度略微增大;出水硬度與原水硬度相比明顯降低,硬度的去除率為58%~67%,出水水質良好。

  3結論

  造粒反應器中的砂石填料可有效吸附碳酸鈣晶體,以達到降低原水硬度的目的,提高出水水質安全性,降低后續水處理單元的運行負荷。反應器中混合液的pH值、砂石填料粒徑、水力條件、反應器運行時間等因素對反應器的運行效果有影響。控制混合液pH值大于12、砂石填料粒徑為0.2~0.5 mm,原水進水流量為10~35 mL/s,反應器的運行效果達到最佳。隨著反應器運行時間的延長,砂石填料表面對碳酸鈣晶體的吸附量逐漸增長,當反應器運行15 d左右,填料表面所附著的碳酸鈣晶體達到飽和,此時更換新的填料,以保證反應器高效運行。

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文章標題:論文發表代理投稿范文造粒反應器處理高硬度水試驗研究

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