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建筑工程師職稱論文鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術工程應用

所屬欄目:工業(yè)設計論文 發(fā)布日期:2014-07-24 16:22 熱度:

  循環(huán)流化床(CFB)鍋爐是發(fā)展較快又得到廣泛應用的清潔燃燒技術,通過向爐內(nèi)添加石灰石實現(xiàn)低SO2排放。通過控制爐膛溫度和分級燃燒,實現(xiàn)低NOx排放。由于CFB鍋爐能夠?qū)崿F(xiàn)燃料的清潔燃燒,在世界范圍內(nèi)得到快速發(fā)展。

  摘 要: CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率的高低受到諸多因素的影響,包括石灰石粒度分布、石灰石中CaCO3 含量、入爐煤的發(fā)熱量和含硫量、鍋爐分離器的分離效率、鍋爐的運行參數(shù)(如床溫、總風量)等。通過石灰石的優(yōu)選、鍋爐運行參數(shù)的調(diào)整和石灰石輸送系統(tǒng)的優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的達標排放。某300MWCFB鍋爐機組通過CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫技術的應用脫硫效率達到98.9%,SO2排放值可控制在50mg/Nm3以下。

  關鍵詞:建筑工程師職稱論文,CFB鍋爐,SO2,石灰石,脫硫

  CFB鍋爐技術的一大優(yōu)點是可以通過將石灰石粉直接噴入爐膛,實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫。因此,與常規(guī)煤粉鍋爐尾部煙氣脫硫(FGD)相比,脫硫系統(tǒng)相對簡單、系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,并且,運行和維護成本低。國內(nèi)外的大量試驗研究及大型CFB鍋爐實爐運行結(jié)果均表明,CFB鍋爐通過向爐內(nèi)添加石灰石脫硫,SO2排放濃度能夠滿足美國、歐盟、日本等發(fā)達國家地區(qū)和我國國家和地方的環(huán)保要求。

  一、CFB鍋爐脫硫原理及影響脫硫效率的因素

  (一)CFB鍋爐脫硫原理

  CFB鍋爐通過向爐內(nèi)直接添加脫硫劑來控制SO2排放,在流化床燃燒溫度下(通常為800~900℃),投入爐內(nèi)的石灰石首先在高溫條件下煅燒發(fā)生分解反應生成氧化鈣,然后氧化鈣、SO2和氧氣經(jīng)過化學反應生成硫酸鈣,化學反應方程式為:

  CaCO3→CaO+CO2 (+178 kJ/mol)

  CaO+SO2+1/2O2→CaSO4 (-500 kJ/mol)

  CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率受到諸多因素的影響。包括石灰石的脫硫反應活性、石灰石粒度分布、石灰石中CaCO3 含量、入爐煤的發(fā)熱量和含硫量、鍋爐分離器的分離效率和鍋爐的運行參數(shù)(如床溫、總風量)等。爐內(nèi)脫硫效率直接影響石灰石消耗量,而石灰石輸送系統(tǒng)的可靠性和出力將直接影響鍋爐的脫硫效果。因此,為了達到較高脫硫效率,需要對相關因素進行控制、優(yōu)化。而目前很多CFB鍋爐機組相關因素控制不合理,是其難以達到較高脫硫效率的根本原因。

  (二)CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效果的影響因素

  國內(nèi)外大量試驗研究及實爐運行結(jié)果均表明,通過爐內(nèi)脫硫,CFB鍋爐可以達到較高脫硫效率(≥90%),SO2排放也完全可以達到環(huán)保排放要求。但是,我國目前投運的相當部分大型CFB鍋爐,爐內(nèi)脫硫效率較低,SO2排放不能滿足國家環(huán)保排放要求。

  分析研究認為,造成這一狀況的原因并不是CFB鍋爐固有的技術缺陷,而主要是由于對影響CFB鍋爐脫硫效率的相關因素控制不當所致。概況起來,主要有四方面原因:脫硫用石灰石品質(zhì)(包括反應活性和粒度分布等)差、鍋爐實際用煤的折算含硫量遠大于設計值、鍋爐運行參數(shù)不合理、石灰石輸送系統(tǒng)設備選型不匹配。

  1.石灰石品質(zhì)

  (1)石灰石活性

  脫硫石灰石吸收劑的脫硫性能與石灰石反應活性關系很大,而石灰石反應活性受石灰石的成分和內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)等影響。不同產(chǎn)地的石灰石在反應活性上有很大的差別。因此,需要用科學的方法對CFB鍋爐脫硫所采用的石灰石進行選型。

  (2)石灰石粒度

  石灰石的粒徑分布對爐內(nèi)脫硫效率也有重要影響。如果粒徑過小,投入鍋爐的石灰石粉未經(jīng)分離器捕集、一次通過鍋爐直接進入尾部煙道形成飛灰的份額較多,而這部分細石灰石粉由于與煙氣接觸的時間過短,利用率偏低;如果投入鍋爐的粒度過大,大部分石灰石不能參與循環(huán),與高SO2濃度煙氣接觸時間與接觸比表面積均較小,而且由于CaO與SO2和O2反應生成的CaSO4體積大于CaCO3,會堵塞煙氣中SO2進入石灰石內(nèi)部的通道,導致大部分石灰石未充分參與脫硫便從排渣口排出,使石灰石的利用率降低。因此,石灰石的最佳粒度分布應確保大部分石灰石顆粒能夠參與爐內(nèi)循環(huán),并經(jīng)多次循環(huán)利用后隨煙氣或底渣排出爐膛。

  2.入爐煤煤質(zhì)

  我國電廠在上項目時,不能對未來燃料市場做準確預測。鍋爐廠和設計院根據(jù)電廠提供的設計燃料和校核燃料完成鍋爐及其輔機的設計選型。但是,電廠建成投運后,燃用煤偏離設計值太多,導致鍋爐及其輔機選型不合適,不能滿足機組正常運行和環(huán)保排放要求。

  此外,對于某一臺實際鍋爐來說總的熱負荷是基本確定的,因此決定SO2排放濃度的是單位發(fā)熱量下的含硫量。在煤含硫量不變的情況下,入爐煤發(fā)熱量降低折算硫份增加,也會使原設計的石灰石脫硫系統(tǒng)不能滿足脫硫要求。

  3.CFB鍋爐運行參數(shù)

  CFB鍋爐運行參數(shù)對脫硫效率也有很大影響,其中,床溫的影響最為顯著。綜合考慮灰渣的燃盡、SO2脫除以及NOx排放控制等因素,循環(huán)流化床鍋爐設計床溫一般選擇為850~900℃。但實際運行中,很多CFB鍋爐運行床溫偏離了設計值較多。如有的CFB鍋爐運行床溫已經(jīng)接近1000℃。顯然,在此床溫情況下,實現(xiàn)高的脫硫效率較為困難。

  4.石灰石輸送系統(tǒng)問題

  目前,國內(nèi)相當多的石灰石輸送系統(tǒng)在投運后逐漸暴露出系統(tǒng)出力不足、下料不暢、堵管、磨損及設備不可靠等問題。這些問題歸根到底是由系統(tǒng)設計時關鍵參數(shù)選擇不合理、局部結(jié)構(gòu)設計缺陷、設備選型不合理等問題所致。

  二、CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫技術工程應用

  某300MW機組,鍋爐采用1025t/h CFB鍋爐,鍋爐配有兩套出力為15t/h的石灰石輸送系統(tǒng)。

  (一)鍋爐參數(shù)

  鍋爐為中間再熱自然循環(huán)汽包爐、露天布置。鍋爐主要參數(shù)如表1所示。

  表1 CFB鍋爐主要參數(shù)

名稱

單位

參數(shù)

額定負荷

t/h

1025

過熱蒸汽壓力

MPa

17.4

過熱蒸汽溫度

飽和蒸汽溫度

540

319

再熱器進口蒸汽壓力

MPa

3.817

再熱器出口蒸汽壓力

MPa

3.622

再熱器進口蒸汽溫度

327.7

再熱器出口蒸汽溫度

540

再熱蒸汽流量

t/h

839.222

給水溫度

280.6

汽包壓力

MPa

18.773

空預器型式

 

管式空預器

排煙溫度(修正后)

131

 

 

 

  (二)該廠CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術應用現(xiàn)狀

  1.入爐煤煤質(zhì)

  電廠燃用煤質(zhì)與設計煤種的含硫量差距很大,設計煤種收到基含硫量為0.5%,現(xiàn)燃用煤種的收到基低位熱值約17 kJ/kg,平均收到基含硫量在1.26%左右,計算SO2原始排放濃度為3900mg/Nm3。

  2.石灰石參數(shù)

  表2 入廠石灰石現(xiàn)場取樣成分分析結(jié)果

名稱

符號

單位

數(shù)據(jù)

三氧化二鐵

Fe2O3

%

0.41 

三氧化二鋁

Al2O3

%

1.44 

氧化鈣

CaO

%

52.14 

氧化鎂

MgO

%

2.01 

二氧化鈦

TiO2

%

0.09 

二氧化硅

SiO2

%

2.92 

三氧化硫

SO3

%

0.07 

氧化鉀

K2O

%

0.04 

氧化鈉

Na2O

%

0.02 

二氧化錳

MnO2

%

0.01

燒失量

/

%

37.92

  石灰石粉粒徑d<1.143mm的占總量的90.4%;d<1.822mm的占總量的99.8%;中位徑384.0μm;綜合上述分析結(jié)果,入爐石灰石粒徑在合理的范圍內(nèi)。

  表3石灰石脫硫特性參數(shù)

反應時間

min

實測增重

mg

反應能力系數(shù)

k

CaO利用率

ηCaO%

60

13.06

59.82

17.11

 

 

 

 

  綜合以上指標可以得出:石灰石的脫硫性好,脫硫反應最終可達程度高,且反應時間為60分鐘時,CaO利用率為中等。

  (三)爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)

  石灰石輸送系統(tǒng)采用一級輸送,石灰石粉庫下部布置兩套石灰石給料系統(tǒng)、兩套石灰石輸送系統(tǒng)、兩套石灰石吹堵系統(tǒng)。石灰石經(jīng)給料系統(tǒng)給入輸送系統(tǒng)后,由高壓輸送風輸送至爐,經(jīng)鍋爐的兩個回料閥進入爐膛。石灰石的輸送量根據(jù)煙氣中SO2的濃度進行自動調(diào)節(jié),通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機的變頻電機轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)。

  石灰石輸送系統(tǒng)中,沿石灰石流動方向依次布置:高壓輸送風機、混合器、吹堵閥、主輸送管道、分配器、入爐氣動快關閥、回料閥進料口。從石灰石粉庫到旋轉(zhuǎn)給料機依次布置:石灰石粉庫、手動薄型閘閥、伸縮節(jié)、收料倉、收料倉進料圓頂閥、收料倉平衡閥、伸縮節(jié)、給料倉、倉給料倉進料圓頂閥、給料倉平衡閥和旋轉(zhuǎn)給料機。石灰石輸送系統(tǒng)如圖1所示。

  圖 1石灰石輸送系統(tǒng)運行畫面

  旋轉(zhuǎn)給料機出口的石灰石粉與來自于壓縮空氣系統(tǒng)的高壓風在混合器內(nèi)混合后,進入石灰石輸送管路,經(jīng)分配器二分為四后進入爐后回料閥并與循環(huán)灰共同進入鍋爐,經(jīng)煅燒分解、與爐膛中的二氧化硫反應實現(xiàn)固硫作用。

  (四)爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)脫硫特性試驗

  1.工況描述

  2013年2月該鍋爐脫硫特性試驗,通過調(diào)整Ca/S脫硫試驗,研究鈣硫比變化對于脫硫效率的影響。

  試驗期間鍋爐平均負荷890t/h,給煤量為175t/h,通過改變石灰石給料量調(diào)整Ca/S,床溫890℃。試驗儀器如表4所示。

  表4 試驗儀器儀表

名稱

產(chǎn)地

規(guī)格型號

采樣探頭

德國

M+C PSP4000-H-C-T

伴熱管線

德國

M+C Type 4

前處理箱

德國

M+C PSS-10

氧分析儀

德國

M+C PMA 10

SO2分析儀

德國

NGA2000-MLT4

  試驗進行前對煙氣分析儀進行標定。

  2.試驗結(jié)果

  試驗結(jié)果如表5和圖2所示。

  表5 脫硫試驗數(shù)據(jù)記錄

時間

SO2排放值

mg/Nm3

O2%

床溫

17:00

68.36 

4.5

894.4

17:10

72.09 

4.5

895.6

17:20

72.24 

4.7

893.2

17:30

72.35 

4.6

893.9

17:40

65.06 

4.7

892.4

17:50

52.22 

4.8

892.1

18:00

42.61 

4.7

892.3

18:30

48.20 

4.63

890.7

18:40

58.35 

4.6

891.8

18:50

37.02 

4.59

891.9

19:00

20.39 

4.79

891.6

19:10

23.51 

4.92

889.8

19:20

14.28 

4.85

889.9

19:30

32.33 

4.82

888.8

20:00

25.94 

4.9

889.4

20:10

20.54 

4.85

886.6

20:20

15.74 

4.89

888.4

20:30

6.66 

5

887

20:40

2.01 

4.25

889.4

20:50

2.01 

4.25

889.5

21:00

1.82

4.08

890.5

  圖2 SO2排放值Ca/S變化趨勢圖

  由入爐煤煤質(zhì)分析和石灰石成分分析結(jié)果計算得出:鈣硫摩爾比分別為2.37、3.09和3.66。

  脫硫效率計算:η=Crawgas-CcleangasCrawgas×100=3900-42.33900×100=98.9

  式中,η—脫硫效率,%;

  Crawgas—原煙氣在標準狀態(tài)下煙氣過量空氣系數(shù)為1.4時的SO2濃度;

  Ccleangas—凈煙氣在標準狀態(tài)下煙氣過量空氣系數(shù)為1.4時的SO2濃度。

  試驗結(jié)果表明,該CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術應用達到了預期的目標。

  三、結(jié)論

  CFB鍋爐采用爐內(nèi)噴鈣的脫硫方式,通過石灰石的優(yōu)選、鍋爐運行參數(shù)的調(diào)整和石灰石輸送系統(tǒng)的優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的達標排放;該電廠CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術的應用,實現(xiàn)了SO2的達標排放,SO2排放值低于50mg/Nm3,脫硫效率達到98.9%。

  參考文獻:

  [1]孫獻斌,黃中.大型循環(huán)流化床鍋爐技術與工程應用[M].北京:中國電力出版社,2009.

  [2]蔣敏華,肖平等.大型循環(huán)流化床鍋爐技術[M].北京:中國電力出版社,2009.

  [3]肖平,孫獻斌,徐正泉,等.煤的自脫硫性能在1MW循環(huán)流化床燃燒試驗臺上的試驗研究 [J].熱力發(fā)電,2004.

文章標題:建筑工程師職稱論文鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術工程應用

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