所屬欄目:工業(yè)設計論文 發(fā)布日期:2014-07-24 16:22 熱度:
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐是發(fā)展較快又得到廣泛應用的清潔燃燒技術,通過向爐內(nèi)添加石灰石實現(xiàn)低SO2排放。通過控制爐膛溫度和分級燃燒,實現(xiàn)低NOx排放。由于CFB鍋爐能夠?qū)崿F(xiàn)燃料的清潔燃燒,在世界范圍內(nèi)得到快速發(fā)展。
摘 要: CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率的高低受到諸多因素的影響,包括石灰石粒度分布、石灰石中CaCO3 含量、入爐煤的發(fā)熱量和含硫量、鍋爐分離器的分離效率、鍋爐的運行參數(shù)(如床溫、總風量)等。通過石灰石的優(yōu)選、鍋爐運行參數(shù)的調(diào)整和石灰石輸送系統(tǒng)的優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的達標排放。某300MWCFB鍋爐機組通過CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫技術的應用脫硫效率達到98.9%,SO2排放值可控制在50mg/Nm3以下。
關鍵詞:建筑工程師職稱論文,CFB鍋爐,SO2,石灰石,脫硫
CFB鍋爐技術的一大優(yōu)點是可以通過將石灰石粉直接噴入爐膛,實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫。因此,與常規(guī)煤粉鍋爐尾部煙氣脫硫(FGD)相比,脫硫系統(tǒng)相對簡單、系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,并且,運行和維護成本低。國內(nèi)外的大量試驗研究及大型CFB鍋爐實爐運行結(jié)果均表明,CFB鍋爐通過向爐內(nèi)添加石灰石脫硫,SO2排放濃度能夠滿足美國、歐盟、日本等發(fā)達國家地區(qū)和我國國家和地方的環(huán)保要求。
一、CFB鍋爐脫硫原理及影響脫硫效率的因素
(一)CFB鍋爐脫硫原理
CFB鍋爐通過向爐內(nèi)直接添加脫硫劑來控制SO2排放,在流化床燃燒溫度下(通常為800~900℃),投入爐內(nèi)的石灰石首先在高溫條件下煅燒發(fā)生分解反應生成氧化鈣,然后氧化鈣、SO2和氧氣經(jīng)過化學反應生成硫酸鈣,化學反應方程式為:
CaCO3→CaO+CO2 (+178 kJ/mol)
CaO+SO2+1/2O2→CaSO4 (-500 kJ/mol)
CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率受到諸多因素的影響。包括石灰石的脫硫反應活性、石灰石粒度分布、石灰石中CaCO3 含量、入爐煤的發(fā)熱量和含硫量、鍋爐分離器的分離效率和鍋爐的運行參數(shù)(如床溫、總風量)等。爐內(nèi)脫硫效率直接影響石灰石消耗量,而石灰石輸送系統(tǒng)的可靠性和出力將直接影響鍋爐的脫硫效果。因此,為了達到較高脫硫效率,需要對相關因素進行控制、優(yōu)化。而目前很多CFB鍋爐機組相關因素控制不合理,是其難以達到較高脫硫效率的根本原因。
(二)CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效果的影響因素
國內(nèi)外大量試驗研究及實爐運行結(jié)果均表明,通過爐內(nèi)脫硫,CFB鍋爐可以達到較高脫硫效率(≥90%),SO2排放也完全可以達到環(huán)保排放要求。但是,我國目前投運的相當部分大型CFB鍋爐,爐內(nèi)脫硫效率較低,SO2排放不能滿足國家環(huán)保排放要求。
分析研究認為,造成這一狀況的原因并不是CFB鍋爐固有的技術缺陷,而主要是由于對影響CFB鍋爐脫硫效率的相關因素控制不當所致。概況起來,主要有四方面原因:脫硫用石灰石品質(zhì)(包括反應活性和粒度分布等)差、鍋爐實際用煤的折算含硫量遠大于設計值、鍋爐運行參數(shù)不合理、石灰石輸送系統(tǒng)設備選型不匹配。
1.石灰石品質(zhì)
(1)石灰石活性
脫硫石灰石吸收劑的脫硫性能與石灰石反應活性關系很大,而石灰石反應活性受石灰石的成分和內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)等影響。不同產(chǎn)地的石灰石在反應活性上有很大的差別。因此,需要用科學的方法對CFB鍋爐脫硫所采用的石灰石進行選型。
(2)石灰石粒度
石灰石的粒徑分布對爐內(nèi)脫硫效率也有重要影響。如果粒徑過小,投入鍋爐的石灰石粉未經(jīng)分離器捕集、一次通過鍋爐直接進入尾部煙道形成飛灰的份額較多,而這部分細石灰石粉由于與煙氣接觸的時間過短,利用率偏低;如果投入鍋爐的粒度過大,大部分石灰石不能參與循環(huán),與高SO2濃度煙氣接觸時間與接觸比表面積均較小,而且由于CaO與SO2和O2反應生成的CaSO4體積大于CaCO3,會堵塞煙氣中SO2進入石灰石內(nèi)部的通道,導致大部分石灰石未充分參與脫硫便從排渣口排出,使石灰石的利用率降低。因此,石灰石的最佳粒度分布應確保大部分石灰石顆粒能夠參與爐內(nèi)循環(huán),并經(jīng)多次循環(huán)利用后隨煙氣或底渣排出爐膛。
2.入爐煤煤質(zhì)
我國電廠在上項目時,不能對未來燃料市場做準確預測。鍋爐廠和設計院根據(jù)電廠提供的設計燃料和校核燃料完成鍋爐及其輔機的設計選型。但是,電廠建成投運后,燃用煤偏離設計值太多,導致鍋爐及其輔機選型不合適,不能滿足機組正常運行和環(huán)保排放要求。
此外,對于某一臺實際鍋爐來說總的熱負荷是基本確定的,因此決定SO2排放濃度的是單位發(fā)熱量下的含硫量。在煤含硫量不變的情況下,入爐煤發(fā)熱量降低折算硫份增加,也會使原設計的石灰石脫硫系統(tǒng)不能滿足脫硫要求。
3.CFB鍋爐運行參數(shù)
CFB鍋爐運行參數(shù)對脫硫效率也有很大影響,其中,床溫的影響最為顯著。綜合考慮灰渣的燃盡、SO2脫除以及NOx排放控制等因素,循環(huán)流化床鍋爐設計床溫一般選擇為850~900℃。但實際運行中,很多CFB鍋爐運行床溫偏離了設計值較多。如有的CFB鍋爐運行床溫已經(jīng)接近1000℃。顯然,在此床溫情況下,實現(xiàn)高的脫硫效率較為困難。
4.石灰石輸送系統(tǒng)問題
目前,國內(nèi)相當多的石灰石輸送系統(tǒng)在投運后逐漸暴露出系統(tǒng)出力不足、下料不暢、堵管、磨損及設備不可靠等問題。這些問題歸根到底是由系統(tǒng)設計時關鍵參數(shù)選擇不合理、局部結(jié)構(gòu)設計缺陷、設備選型不合理等問題所致。
二、CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫技術工程應用
某300MW機組,鍋爐采用1025t/h CFB鍋爐,鍋爐配有兩套出力為15t/h的石灰石輸送系統(tǒng)。
(一)鍋爐參數(shù)
鍋爐為中間再熱自然循環(huán)汽包爐、露天布置。鍋爐主要參數(shù)如表1所示。
表1 CFB鍋爐主要參數(shù)
名稱 |
單位 |
參數(shù) |
額定負荷 |
t/h |
1025 |
過熱蒸汽壓力 |
MPa |
17.4 |
過熱蒸汽溫度 飽和蒸汽溫度 |
℃ ℃ |
540 319 |
再熱器進口蒸汽壓力 |
MPa |
3.817 |
再熱器出口蒸汽壓力 |
MPa |
3.622 |
再熱器進口蒸汽溫度 |
℃ |
327.7 |
再熱器出口蒸汽溫度 |
℃ |
540 |
再熱蒸汽流量 |
t/h |
839.222 |
給水溫度 |
℃ |
280.6 |
汽包壓力 |
MPa |
18.773 |
空預器型式 |
|
管式空預器 |
排煙溫度(修正后) |
℃ |
131 |
|
|
|
(二)該廠CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術應用現(xiàn)狀
1.入爐煤煤質(zhì)
電廠燃用煤質(zhì)與設計煤種的含硫量差距很大,設計煤種收到基含硫量為0.5%,現(xiàn)燃用煤種的收到基低位熱值約17 kJ/kg,平均收到基含硫量在1.26%左右,計算SO2原始排放濃度為3900mg/Nm3。
2.石灰石參數(shù)
表2 入廠石灰石現(xiàn)場取樣成分分析結(jié)果
名稱 |
符號 |
單位 |
數(shù)據(jù) |
三氧化二鐵 |
Fe2O3 |
% |
0.41 |
三氧化二鋁 |
Al2O3 |
% |
1.44 |
氧化鈣 |
CaO |
% |
52.14 |
氧化鎂 |
MgO |
% |
2.01 |
二氧化鈦 |
TiO2 |
% |
0.09 |
二氧化硅 |
SiO2 |
% |
2.92 |
三氧化硫 |
SO3 |
% |
0.07 |
氧化鉀 |
K2O |
% |
0.04 |
氧化鈉 |
Na2O |
% |
0.02 |
二氧化錳 |
MnO2 |
% |
0.01 |
燒失量 |
/ |
% |
37.92 |
石灰石粉粒徑d<1.143mm的占總量的90.4%;d<1.822mm的占總量的99.8%;中位徑384.0μm;綜合上述分析結(jié)果,入爐石灰石粒徑在合理的范圍內(nèi)。
表3石灰石脫硫特性參數(shù)
反應時間 (min) |
實測增重 (mg) |
反應能力系數(shù) k |
CaO利用率 ηCaO(%) |
60 |
13.06 |
59.82 |
17.11 |
|
|
|
|
綜合以上指標可以得出:石灰石的脫硫性好,脫硫反應最終可達程度高,且反應時間為60分鐘時,CaO利用率為中等。
(三)爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)
石灰石輸送系統(tǒng)采用一級輸送,石灰石粉庫下部布置兩套石灰石給料系統(tǒng)、兩套石灰石輸送系統(tǒng)、兩套石灰石吹堵系統(tǒng)。石灰石經(jīng)給料系統(tǒng)給入輸送系統(tǒng)后,由高壓輸送風輸送至爐,經(jīng)鍋爐的兩個回料閥進入爐膛。石灰石的輸送量根據(jù)煙氣中SO2的濃度進行自動調(diào)節(jié),通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機的變頻電機轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)。
石灰石輸送系統(tǒng)中,沿石灰石流動方向依次布置:高壓輸送風機、混合器、吹堵閥、主輸送管道、分配器、入爐氣動快關閥、回料閥進料口。從石灰石粉庫到旋轉(zhuǎn)給料機依次布置:石灰石粉庫、手動薄型閘閥、伸縮節(jié)、收料倉、收料倉進料圓頂閥、收料倉平衡閥、伸縮節(jié)、給料倉、倉給料倉進料圓頂閥、給料倉平衡閥和旋轉(zhuǎn)給料機。石灰石輸送系統(tǒng)如圖1所示。
圖 1石灰石輸送系統(tǒng)運行畫面
旋轉(zhuǎn)給料機出口的石灰石粉與來自于壓縮空氣系統(tǒng)的高壓風在混合器內(nèi)混合后,進入石灰石輸送管路,經(jīng)分配器二分為四后進入爐后回料閥并與循環(huán)灰共同進入鍋爐,經(jīng)煅燒分解、與爐膛中的二氧化硫反應實現(xiàn)固硫作用。
(四)爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)脫硫特性試驗
1.工況描述
2013年2月該鍋爐脫硫特性試驗,通過調(diào)整Ca/S脫硫試驗,研究鈣硫比變化對于脫硫效率的影響。
試驗期間鍋爐平均負荷890t/h,給煤量為175t/h,通過改變石灰石給料量調(diào)整Ca/S,床溫890℃。試驗儀器如表4所示。
表4 試驗儀器儀表
名稱 |
產(chǎn)地 |
規(guī)格型號 |
采樣探頭 |
德國 |
M+C PSP4000-H-C-T |
伴熱管線 |
德國 |
M+C Type 4 |
前處理箱 |
德國 |
M+C PSS-10 |
氧分析儀 |
德國 |
M+C PMA 10 |
SO2分析儀 |
德國 |
NGA2000-MLT4 |
試驗進行前對煙氣分析儀進行標定。
2.試驗結(jié)果
試驗結(jié)果如表5和圖2所示。
表5 脫硫試驗數(shù)據(jù)記錄
時間 |
SO2排放值 (mg/Nm3) |
O2(%) |
床溫 (℃) |
17:00 |
68.36 |
4.5 |
894.4 |
17:10 |
72.09 |
4.5 |
895.6 |
17:20 |
72.24 |
4.7 |
893.2 |
17:30 |
72.35 |
4.6 |
893.9 |
17:40 |
65.06 |
4.7 |
892.4 |
17:50 |
52.22 |
4.8 |
892.1 |
18:00 |
42.61 |
4.7 |
892.3 |
18:30 |
48.20 |
4.63 |
890.7 |
18:40 |
58.35 |
4.6 |
891.8 |
18:50 |
37.02 |
4.59 |
891.9 |
19:00 |
20.39 |
4.79 |
891.6 |
19:10 |
23.51 |
4.92 |
889.8 |
19:20 |
14.28 |
4.85 |
889.9 |
19:30 |
32.33 |
4.82 |
888.8 |
20:00 |
25.94 |
4.9 |
889.4 |
20:10 |
20.54 |
4.85 |
886.6 |
20:20 |
15.74 |
4.89 |
888.4 |
20:30 |
6.66 |
5 |
887 |
20:40 |
2.01 |
4.25 |
889.4 |
20:50 |
2.01 |
4.25 |
889.5 |
21:00 |
1.82 |
4.08 |
890.5 |
圖2 SO2排放值Ca/S變化趨勢圖
由入爐煤煤質(zhì)分析和石灰石成分分析結(jié)果計算得出:鈣硫摩爾比分別為2.37、3.09和3.66。
脫硫效率計算:η=Crawgas-CcleangasCrawgas×100=3900-42.33900×100=98.9
式中,η—脫硫效率,%;
Crawgas—原煙氣在標準狀態(tài)下煙氣過量空氣系數(shù)為1.4時的SO2濃度;
Ccleangas—凈煙氣在標準狀態(tài)下煙氣過量空氣系數(shù)為1.4時的SO2濃度。
試驗結(jié)果表明,該CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術應用達到了預期的目標。
三、結(jié)論
CFB鍋爐采用爐內(nèi)噴鈣的脫硫方式,通過石灰石的優(yōu)選、鍋爐運行參數(shù)的調(diào)整和石灰石輸送系統(tǒng)的優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的達標排放;該電廠CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術的應用,實現(xiàn)了SO2的達標排放,SO2排放值低于50mg/Nm3,脫硫效率達到98.9%。
參考文獻:
[1]孫獻斌,黃中.大型循環(huán)流化床鍋爐技術與工程應用[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]蔣敏華,肖平等.大型循環(huán)流化床鍋爐技術[M].北京:中國電力出版社,2009.
[3]肖平,孫獻斌,徐正泉,等.煤的自脫硫性能在1MW循環(huán)流化床燃燒試驗臺上的試驗研究 [J].熱力發(fā)電,2004.
文章標題:建筑工程師職稱論文鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術工程應用
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